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设备改造激发降本增效“新动力”

2024年05月09日   陕西
审批公示
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(略) 报-三秦网讯(王刚)面对钢铁行业持续低迷,汉钢公司正处于爬坡过坎的关键期,全体干部职工牢固树立“治本攻坚降本增效”的思想,从小处着眼,从细处入手,锚定技术改造、创新创效,有效解决生产瓶颈,助力生产经营稳步提升。

风机冷却装置改造保顺行

“二次除尘变频风机冷却风扇报警改造后,对风机运行温度有了动态监测,再不怕因温度过高而造成风机跳闸问题了!”近日,在炼钢厂二次除尘办公室,设备环保科改造人员韩伟、张翰等人正在对冷却风机报警改造与除尘车间操作工交流。

该厂二次除尘风机由一台接触器控制三台冷却风机,随着气温升高及双系统生产,风机运行速度和频率较高,接触器负荷及风机温度随之增加,经常出现跳闸、停机,直接影响生产进度。针对此问题,炼钢厂设备环保科联合除尘车间相关人员对其进行调整、改造,在二次除尘新增接触器,将冷风机用接触器独立控制,避免了因接触器故障造成风机同时跳闸问题。同时,将二次除尘变频风机冷却风扇信号通过PLC信号引至一次除尘主控室电脑上,制作报警信号,当风机冷却风扇温度过高时,就会发出信号,岗位工根据主控画面报警,及时检查处理故障,保障风机正常运行。

变频改造,降低工序电耗

前期,精炼炉开启时,除尘风机总是出现高速运转状态,实际转速大于额定转速,消耗能量较大,且输出功率不能自动调整以适应生产负荷的变化,只能通过手动调整,这样无疑降低了负载运行效率,进而在节流损失中浪费了大量能源,未能达到节能降耗的相关要求。为了降低精炼炉电耗,该厂敷设精炼炉除尘到转炉配电的光纤,将独立的精炼炉除尘系统及精炼炉本体系统接入转炉PLC系统网,实现了精炼炉各个PLC系统的数据通信。同时,编写自动化控制程序及主控画面,并将精炼炉除尘操作画面引至一次除尘操作室,实现风速自动、手动自动控制,在操作现场和主控室两地都可实时观测用电数据,避免了因岗位工频繁来回启停风机,造成除尘风管损坏,提升了精炼系统的节能和安全性。节约用电为0.62元/吨,实现节能34%。

加装过滤装置,提升设备寿命

该厂转炉底吹系统质量流量计属于高精密仪器仪表设备,价值较大,对生产过程中质量控制具有重要作用,但因生产过程中,氮气等成分控制不到位,杂质进入流量计内部,经常因质量流量计堵塞,影响生产过程中工艺参数控制。技术员结合现场实际情况分析,在底吹系统的进气支管上管道上加装两套空气过滤器,充分过滤底吹氮气,降低了底吹设备的设备故障率,增加了质量流量计的使用寿命,有效降低了备件采购成本。


标签: 设备改造 降本

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